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熟悉掌握反击破碎机才能更好的使用生产

更新时间:2015-06-04 14:11:51 浏览次数:285次
区域: 抚顺 > 新宾
  1、对高锰钢反反击板的恢复性修理

  对已磨损的板锤,用506焊条、2号高碳焊条、5号高钨焊条堆焊的反耐磨性、抗冲击性。用506焊条及2号高碳焊条耐磨性也比新的高锰钢反提高2倍多,但堆焊费用比新锤高3倍以上,成本太高,经济上不合算。用5号高钨焊条或506焊条堆焊经济耐用。具体办法是在反击式破碎机的反击板磨损3~5mm时,用5号高钨焊条堆焊2~3遍,耐磨性比换新的好,经济合算,投产5年来我们一直用原装反击板,中间只堆焊过两次。

  2、用中锰铸铁代替高锰钢反

  用中锰铸铁代替高锰钢反是我厂在反使用上的大胆尝试。在降低反的消耗费用上获得一些成功,但还存在一些缺陷。

  ①耐冲击性、韧性较高锰钢差。经常发生锤的断裂事故。据统计在运行过程中约有3%的锤断裂,有1.5%的锤在更换时已断。

  ②耐磨性用高锰钢反换锤周期可达26~30天,而用中锰铸铁只能保持16天左右,长达20天,短6天,这样维修工作量大,生产波动性大,但费用可节约1/4。形成这些缺陷的原因,一是材质本身的问题;二是浇注工艺的问题,浇注本身砂眼多,因而抗冲击强度低;三是小生产厂家生产技术不过关。

  3、反的使用

  (1)按重量公差分组作用

  反重量配合不当会造成破碎机振动较大。目前我们使用的中锰铸铁锤重量公差较大。从月领进的40块中抽查公差为11±0.3kg,使用后的磨损量为0.8±0.2kg,因此,在使用前应进行重量公差配合。将公差<0.15kg的放在一起使用。

  (2)隔排换法

  原来反磨损后全部调头使用,间隙重新调整,使用3天微调一次,这样12块反使用周期14天左右,煤粒细度波动大,生产能力下降快,后几天易堵,受3排粉碎机效果好的启发,我们采取了间隔换法,即每次更换3排,隔一排换或翻一排,更换后的锤面高度比没换的高8~10mm,换下的锤头棱角磨损量为13±2mm。这样即便在煤的水分较高时效果也较好。其原因是,煤的落下深度有所增加,改善了着力点,能实现有效的破碎,换锤曲可延长至20~22天,即每4~6天换3排或换面3排,间隙调整每4~6天进行1~2次,这样细度较稳定,生产能力可保持在85~120t/h,破碎机堵塞次数明显减少,效果较好。

  (3)交叉错位换法和对称换法

  此法为每排更换或调头一次,但交叉错位,即排(一排两块)换北边的一块,第2排换南边的一块,以此类推,相邻两排交叉错位。这样使用,破碎机振动小,换锤曲可达20~34天,电流波动小,在同样条件下,电流降低3~7A,细度波动小,生产能力可增加3~6t/h,当煤水分较高时,效果比“间隔换法”好,但更换工作量大,目前我们正在摸索每次对称更换或调头使用2排4块,3~4天换一次或调换使用面,把反击板间隙作为微调。这样12块锤头可使用22~28天,但在煤湿的情况下堵塞严重,电流波动较大,有利于反击式破碎机的经济运行和工作性能的发挥。

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